1月5日22时,安庆石化热电部经过近8个小时的连续艰苦工作,消除了B套脱硫石灰石浆液箱内杂质造成供浆频繁堵塞的重大隐患,确保了4、5号炉安全环保生产。
该部B套脱硫石灰石浆液箱同时担负着4、5号炉两套烟气脱硫装置供浆达标排放的重任。自1月4日开始,运行的B1(对5号炉脱硫装置供浆)、B3(对4号炉脱硫系统供浆)两台石灰石浆液泵同时频繁出现电机电流下降,4、5号炉脱硫装置pH酸碱度不能达到设定值,从而造成净烟气二氧化硫数值升高的运行状况。炉尘区域工艺管理人员经过运行分析,判断为浆液箱内有杂质造成浆液泵及供浆管道堵塞所致。经过汇报区域,决定对石灰石浆液箱进行在线清空检修处理。
浆液箱清空,两套脱硫装置供浆会因此暂时中断,一旦pH酸碱度下降过快,极有可能会造成3号烟囱外排烟气二氧化硫超标环保事故的发生。因此,该部炉尘区域制定了周密细致的工艺调整和检修方案,首先,开启A塔地坑泵至B塔地坑连络阀,并检查冲洗管道畅通,必要时可通过A塔地坑对B塔供浆,确保供浆万无一失。
然后通过石灰石浆液箱底部排放管道把B、C套脱硫装置pH酸碱度带高,待石灰石浆液箱液位降至最低时,他们立即打开浆液箱人孔门用高压水枪对底部浆液进行连续冲洗,通过底部排放管道将杂质排至地坑,为确保4、5号炉两套烟气脱硫装置的环保达标运行,他们采取边清理、边制浆,通过底部排放阀确保石灰石供浆不中断,同时更换部分损坏的阀门。
经过近8个小时的紧张工作,至22时,B套脱硫石灰石浆液箱恢复正常运行状态,浆液泵及供浆管道堵塞隐患彻底消除。