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有关脱硫的合理化建议

日期:2019-11-01    来源:腾讯网

国际节能环保网

2019
11/01
08:30
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关键词: 脱硫脱硝 脱硫技术 脱硫建议

   经过太多的脱硫,也看过太多的操作,所以有些建议希望脱硫的一些工作人员能注意下。先说明不是针对任何某一个公司的单个脱硫,而是我碰到的所有的脱硫。包括焦化,石灰窑,钢铁,砖窑厂,岩棉厂,茶叶厂等等包括电厂,看到太多的湿法脱硫,也看到太多的问题。
  脱硫运行正常主要有以下标准:1.石膏干可以外卖;2.不下酸雨,不外排不经加工的浆液。3.PH控制在5-8.4.塔内用水基本从顶部除雾器冲洗加,排渣时产生的废水对塔体补水整体影响不大。5、开塔之后内部没有积灰,各管道无断裂现象。6.循环泵至少有一台备用不开。7.氯根控制在8000-10000,越低越好。8.现场所有人员可以熟知各项工艺参数和保养方法。9.水平衡保证好,没有外排水。以上几点是个人的对脱硫的基本看法。所见脱硫主要存在以下问题:
  1.石膏排不干,几乎每台脱硫石膏湿都有各自不同的原因,有的是旋流器无法有效的将70%的水分排掉,有的是真空皮带裙边多处开裂,有的是真空皮带和裙边中间粘接多处开口,还有的是工艺操作上的失误,好些脱硫都是靠经验进行排渣,而不是依靠现有的密度计指导排,更有的是只要开机就不停的排渣。
  2.不下酸雨,不外排不经加工的浆液。几乎我能见到的脱硫都存在下雨的问题,不过这个问题现在正在被逐步的解决,这个也是国家蓝天保卫战里面的一项内容。
  3.PH控制在5-8.各个不同的脱硫都有不同的操作控制,有的是5-6,有的是5.5-6.5,有的是6.4-7.4,基本明面上都是说控制在这个参数,但是在查询记录是发现有些脱硫有多次控制在4,甚至有的控制在3到4之间,形成的酸对塔内部的防腐形成巨大的危害。
  4.塔内用水基本从顶部除雾器冲洗加,排渣时产生的废水对塔体补水整体影响不大:目前来看几乎所有的塔在排渣时都对顶部除雾器的清洗造成了影响,有的甚至是12小时排渣,12小时不用从顶部除雾器冲洗,这样就增大了酸雨的可能性。解决的方案,需要从将排渣水进行分离,例如将真空泵的水进行回收到水泵房或者工艺水箱。
  5、开塔之后内部没有积灰,各管道无断裂现象。内部扰动管断裂会造成内部积灰2米高,这些都是玻璃钢管道使用时间长材质太脆造成。解决方案:建议逐步将塔内更换为不锈钢316L材质管道。同时对现有的喷头进行重新布局。真正成功的脱硫塔,打开之后是没有灰需要工人清理的。
  6.循环泵至少有一台备用泵不开。目前所接触的脱硫塔循环泵基本都是全开,而一旦循环泵出现问题,那么将会出现硫脱率下降,变更料的现象。
  7.氯根控制在8000-10000,越低越好。目前所能看到的脱硫最高数值为31000,很多脱硫没有形成每天进行化验的习惯,有的根本没有此项数据。
  解决方案:1.建议建立相关的化验制度。2.对真空过滤机消化器的水进行外排,降低水浓缩倍数。
  8.现场所有人员可以熟知各项工艺参数和保养方法。每个脱硫的班长和班长所学的知识面都有不同点,有的班长未对脱硫工艺和流程有一个很清晰的认识。解决方案:1.统一工艺操作。2.对所有班长进行重新培训。3.让脱硫每个员工熟知自己区域设备的作用,不要只知道自己的位置,而不知道别的地方。
  9.水平衡一定要做好,否则就只能让自己的浆液和塔内的水处在失控状态,这种很危险,一是能耗增加,二是把自己的污染外派增加企业负担。
  10.建议在循环泵管道上单独接一个口子加一个阀门,每次检修时,可以让浆液迅速的排出,加快检修进度。否则每次光是排浆液就要7-8小时,如果加上一个这个管道,那么最多半小时人就进入检修了。
  11.建塔初期防腐未做好。这个是监管的责任,很多都是用不了一年问题重重。
  以上仅仅是自己的一些经验之谈,不喜勿喷,是我从云南,山西,河北,东北,山东等等各个地方看到所能见到的脱硫的一些存在问题,希望大家能逐步的解决好。
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