4月29日,在大庆石化公司炼油厂重油催化二车间主控室内,车间技术人员正在DCS上查看余热锅炉系统高温省煤器的入出口温度,当天显示入口温度为120℃,出口160℃。
该车间主任单宝虎说:“这个指标是我们的正常指标,就是这个正常的不能再正常的指标,在年初想都不敢想。从1月开始,省煤器管束就接二连三出现泄漏,我们也是封堵一次又一次,换热效果越来越差,最后于4月11日采取停炉更换管束的措施。”
高温省煤器是炼油厂重油催化装置余热锅炉尾部的换热装置,既能提高锅炉的热效率,也能降低排烟温度,是节能降耗的“好帮手”。
该车间设备主任毕中华介绍,2019年前省煤器运行一直都很好,没出现过泄漏。但是,今年到4月份连续出现四次泄漏,这四次泄漏我们在炉管上共发现了16个穿孔点,这让我们意识到,省煤器管束的“寿命”已达临界上限,若不及时处理根本无法长周期运转。
“而据我们了解到,目前周边的炼油厂重油催化装置高温省煤器管束出现泄漏,还是采取这种堵漏的措施进行处理。每次堵漏一般需要3天,堵漏成本约3万元/次,不仅耗费时间、降低装置处理量,而且还增加检修成本。若一次性更换管束,能够彻底的让省煤器实现长周期,却需要停炉近半个月的时间,成本高,风险也大,生产波动也会随时而来。”毕中华说。
4月11日,这个厂召开紧急会议,组织设备专家、车间技术人员、设计单位工程师,一同查阅设备图纸、开展现场分析,最终选择更换管束和弯头的根治方案,限定检修工期为13天。
毕中华说:“虽然厂里在时间上给了我们死期限,但是我们知道时间就是效益,我们不仅要在限制期限内完成,如果能做到早一天完成早一天运行,那就会为企业节约一天的检修成本,又会多创造一天的效益。”
只有想不到没有做不到。为了抢工期,设备主任毕中华带领技术人员提前完善方案细节,提前跟厂家沟通,总计180根管、162个弯头,360道焊口。想方设法将18个短接和36个弯头的焊口进行组合,一次加工成型,就为现场节省了36道口,同时还要求厂家把焊接所需的“坡口”也全都预制出来。
4月13日,大庆石化化建公司“红色铁军”开进施工现场,与重油催化装置人员一同昼夜不停检修。炼油厂技术人员轮流值班、监护人员日夜坚守。毕中华作为检修主要负责人,每天坚守在现场长达10余个小时。化建员工分为两班轮流作业,披星戴月赶工期,保证“人停工不停”。
因这次检修要停掉一台余热锅炉,生产处理量降低,操作易产生再生器尾燃,操作波动,烟气进入锅炉也会对检修人员形成中毒伤害。为了避免对施工作业造成的不利影响,这个车间工艺、安全、设备等全力配合,保证检修任务提前完成。
单宝虎说:“为给省煤器检修创造适宜的工艺条件,使锅炉整体达到抽负压状态,我们将装置负荷降至66.7%,此时,再生器烧焦情况不稳定,在第二再生器出现局部尾燃的情况下,我们通过调节烟机入口蝶阀,提高再生系统压力,从而提高了再生器内的氧分压,有效避免了尾燃情况再次发生。“
“在消除了炉膛需维持负压的隐患后,我们又调整操作思路,克服单台炉运行的操作难度,提高装置整体负荷,在避免极低负荷对生产不利影响的同时,为炼油厂降低重油库存和保证蒸汽管网平衡做出最大努力。“单宝虎说。
二重催工艺主任郭彦臣说:“如今的中压蒸汽产量每小时增加了32吨,换热温差由之前的20℃增加至40℃,1号余热锅炉排烟温度基本维持在160℃。我们仅用7天7夜就完成了检修任务,而且还‘抢’出了293万元的效益。“
“重油催化装置余热锅炉运行半个月来,效果还是非常有成效的。这次检修也让我们总结了经验,那就是果断敲定方案,综合考虑时间、效益、安全等的最大价值,这也正迎合当前中国石油集团提出的‘提质增效’工作,为下一步厂里‘提质增效’奠定了基础,增强了自信。“炼油厂二重催车间主任单宝虎说。