从5月7日开始,贵州省环保部门深入水钢焦炉进行环境监测,笔者在焦炉脱硫脱硝系统主控电脑上看到,3、4 号焦炉颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放均低于炼焦化学排放特别限值标准,标志着 3、4 号焦炉烟气减排净化脱硫脱硝系统经过近 200天的热负荷调试,实现稳定运行,减排效果明显。
3、4号焦炉烟气脱硫脱硝系统是水钢新建的环保项目,采用目前国内外较为成熟和先进的技术,其运行特点是采用专用化学介质作为烟气脱硫的吸附剂,通过化学吸附脱除烟气中的酸性污染物,同时还可以通过物理吸附脱除一些有机和无机微量物质,完成反应后的脱硫产物为干燥的极细颗粒。系统脱硫脱硝效率较高,达99% 以上,并且脱硫脱硝一体化技术的应用消除了烟囱冒白烟的情况,解决了废气直接排放存在的普遍环境问题,且无废水废液产生,实现固废的循环利用。此外,创造性采用余热回收蒸氨技术,减少了化产工序的蒸汽消耗,有效回收了废烟气余热,降低了脱硫脱硝运行成本,在节能的基础上实现了焦化工序能源的循环利用。