2021年1月30日,随着浙江省宁波市镇海炼化原老区炼油污水处理场的全面停运,镇海炼化所有含油污水全部运送至新建炼油第一污水处理场处理,炼油第一污水处理场开工实现全面投运目标,标志着镇海炼化开启了“创一流水场”、建"绿色"名片新征程。
镇海炼化原老区炼油污水处理场始建于1975年,处理能力已远远不能满足需要。
为了兑现环保承诺与服务企业转型升级,自2018年10月开始,镇海炼化公司炼油污水异地改造项目开工建设,通过与设计、采购、施工单位密切配合,镇海炼化狠抓安全、严守质量、力保进度,确保了项目按时中交投用,坚决兑现了对政府和社会的承诺。
新建炼油第一污水处理场的整个污水处理系统设计规模为每小时2400立方米,是目前中石化系统内一次投资最大的污水处理装置。其中,用于处理含油污水和汽提污水的一体化生物反应池(IBR)装置,是在中石化系统的首次应用。
新建炼油第一污水处理场的建成投用,不仅实现了煤焦制氢污水处理单元、炼油污水处理场和乙烯污水处理场的集中控制、统一管理,还可在处理指标、人力资源、设备设施等管理方面赶超世界一流创造条件。
镇海炼化将以此次全面投运为起点,以"创一流水场"为目标,依靠科技创新和精益管理,为镇海炼化加快打造“世界级、高科技、一体化”绿色石化基地夯实阵地,为中石化打造世界领先洁净能源化工公司提供坚实助力。
目前,镇海炼化新建炼油第一污水处理场运行平稳,各项出水指标均优于设计标准。
水效领跑者
在工业和信息化部官网“2020年重点用水企业水效领跑者”名单出炉,镇海炼化成为石油炼制行业唯一一家水效领跑者。镇海炼化水效指标始终处于行业领先水平,曾获评2017年度国家重点用水企业乙烯行业唯一水效领跑企业,是中国石化唯一入选企业。
根据工信部2020年重点用水企业发布的数据,中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司,炼油规模2300万吨/年,生产水源为外购水库水及市政大工业水,加工吨原油取水量0.32立方米,水重复利用率98.3%。
循环氢压缩机乏汽空冷器
为什么镇海炼化会成为2020年石油炼制行业唯一水效领跑者?这与镇海炼化节水工作做得好有密切关系。在节水工作中,镇海炼化开发和应用一系列专利技术和数字化技术,如水平衡测试和水平衡数据统计分析、供水计量网络信息化系统、高效冷却器专利技术、高效金属片换热器技术等,有效提升了水效指标,助推制造业绿色高质量发展。
镇海炼化节水先进做法包括:
一是建立完善的节水管理制度。加强节水组织领导,成立节水领导小组及节水办公室,由主要领导直接负责节水工作,并创建公司至班组的三级节水管理网络。加大节水工作宣传力度,定期举办“走进镇海炼化”公众开放日、节水知识竞赛等活动,提高全员节水意识。实施最严格的计划用水管理,将年度用水计划列入公司“降本增效”重大技术攻关项目,纳入公司KPI 绩效考核体系,定期检查考核。
二是建立完备的用水计量体系并实现数字化管理。创建三级可视化供水计量网络信息化系统,动态显示计量数据;自主开发水平衡测试和水平衡数据统计分析软件,实现数据存储及自动统计分析,便于横纵向对标。
三是综合应用先进节水工艺技术和装备。采用工业汽轮机乏汽空冷技术,减少冷却水消耗;采用煤制氢装置污水回用、炼油达标外排污水适度处理回用、清净废水(雨水)回用、炼油装置工艺水的串级利用等技术,以及“平流隔油+斜板隔油+DAF(溶气气浮)+后处理”、“旋流除油罐+CAF(涡凹气浮)+A/O(缺氧/好氧)+后处理”等工艺,加强污水资源化利用,截至2019 年底累计回用外排污水超过8000万立方米。
四是加强地下水管线漏失治理。2019年查出并及时修复地下管网漏点23处,减少漏损水量155万吨,供水自用损失率指标下降至5.5%,节水成效显著。
清净废水(雨水)回用装置