中科炼化聚焦蒸汽裂解装置综合能耗高难题,成立裂解区域节能降耗攻关小组,持续优化生产,大幅降低装置能耗,实现了装置解难题、降能耗、创效益。今年上半年,该装置综合能耗创下最低水平,实现节能减费超5000万元,攻关成效明显。
针对蒸汽裂解装置乙烯综合能耗居高不下的问题,中科炼化开展节能降耗攻关,攻关小组不放过任何一个节能降耗关键点,他们逐项梳理排查定措施,做到多点开花。首先在降低燃料气消耗上发力,他们采取合理安排裂解炉烧焦周期、减少裂解炉热备时间,及时调整风门,提高火嘴燃烧效率等措施,有效减少了燃料气能耗,同比降低22.03千克标油/吨。其次紧盯装置的蒸汽能耗,全面更换超高压蒸汽管线保温,减少了蒸汽热量损失。同时调整大型机组的汽轮机抽凝比,排查蒸汽疏水器和伴热漏点,及时处理以消除蒸汽损失。上半年,蒸汽消耗同比降低1.15千克标油/吨。
他们抓住关键的同时,深挖细节,确保节能降耗最大化。该装置的公用工程介质能耗占比虽小,但攻关小组成员对苗头性、倾向性能耗问题早发现、早处理。他们全面排查循环水、除氧水阀门的无效开度,及时减少装置用水消耗;全面排查装置氮气和仪表风漏点并整改,减少装置用风消耗;严格执行错峰用电要求,减少装置用电消耗。多管齐下,上半年该装置公用工程系统能耗同比降低6.55千克标油/吨。