煤气化厂吹风气回收装置原先采用氨气脱硝,由冰机氨液分离器供给气氨,在线氮氧化物基本能控制在70~90mg/m3,气氨加入量不好控制,而且反应不完全,氨逃逸偏高,影响合成氨产量,增加运行成本。随着环保形势的日益严峻,吹风气在线污染物执行更严格的标准是大势所趋。厂部提前谋划,积极部署,利用去年12月份秋冬季差异化管控东厂区停车检修机会对吹风气脱硝装置进行了提升改造,由直接加气氨改为加氨水脱硝。
改造后在吹风气冷炉开车过程中发现在线氮氧化物难以控制,经讨论分析原因为开炉初期燃烧炉出口温度偏低,氨水加入后因气化吸热,导致温度进一步降低,达不到SNCR脱硝的反应温度所致。故保留原先氨气脱硝喷枪,在开炉期间短时使用,待燃烧炉出口温度升高到指标范围后再改用氨水脱硝。
因春节假期及疫情影响,厂家施工人员无法到厂,导致2#吹风气脱硝改造无法按期完成,我厂发挥天泽人自力更生、不等不靠的精神,通过电话咨询厂家人员安装步骤及注意事项,造气车间人员自主完成了2#吹风气脱硝管道及喷枪的安装工作,投用后相关法兰、接头无一泄漏,甚至比厂家施工人员的安装质量都要略胜一筹。同时针对雾化空气管道长,空气压力低的问题,热动力车间配合将空气主管由原先的φ38改为φ57,投用后空气压力可满足脱硝氨水雾化使用。
目前吹风气正常运行期间,在线氮氧化物基本可稳定控制在30mg/m3左右,氨逃逸也在指标范围内。我厂居安思危、未雨绸缪,按照新下发的山西省地方标准DB14/1929-2019《锅炉大气污染物排放标准》要求(自2020年10月1日起,燃气锅炉排放氮氧化物浓度将执行50mg/m3的限值),提前完成了吹风气脱硝达标改造工作,氮氧化物排放浓度及总量均大幅降低,在节能降耗的同时,减少了污染物排放,为我市打赢蓝天保卫战贡献了力量。