甲醇厂本着“技改、节能、降耗、增效”的理念,从小处着手,从点滴做起,通过对设备、工艺装置、系统运行等进行技改,积极开展控成本、增实效工作。
近日,员工在装车站充装液氨时,发现在氨回收的过程中,依旧有部分氨水被带到火炬处由分液罐分离,其处理方式为氨水由分液罐底部排至积水池中,再用排污泵将氨水抽到二期气柜隔油池中,不仅造成浪费,而且给水处理工作增加难度。为切实解决这一问题,甲醇厂领导经过反复论证,最终决定在氨分液罐底部管道装一台抽水泵,将氨分液罐内液体再送回氨水槽内进行回收。维修人员使用原二期汽提塔至水处理闲置下的管道,精准施策、精确下料,历时2天完成此项技改。
截止日前,此装置已正常运行12天,据数据反馈,每周可回收3m?左右的氨水,有效地提高了氨的利用率,实现增产增效的目的,在贯彻公司节能减排的目标要求上更进一步。